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TBT_1971-1987_客车三通阀在701型试验台上的试验PDF

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TB中华人民共和国铁道欧亿·体育(中国)有限公司标准TB 1971-87客车三通阀在701型试验台上的试验方法1988— 01— 16发布1988— 07— 01实施中华人民共和国铁道部 发布 客车三通阀在701型试验台上的试验方法1.适用范围本标准为L3、 L2— A、 GL3、 P1、 P2型三通阀在701型三通阀试验台(见图1)上施行技术性能检1.1.查时使用。1.2.凡新造或经检修后的 L3、 L2— A、 GL3、 P1, P2型三通阀在701型三通阀试验台上进行技术性能检查时,其技术性能指标应符合本试验方法的规定。2.试验前的准备2.1.2.2.2.3.2.4.试验台的各风门均应处于关闭状态。开通0号风门。调整给气阀,使试验台上的空气压力为 500kPa(5kgf/ cm)。2按三通阀型别选装安装盘、胶垫和顶杆。开通1号风门将三通阀阀体卡紧。试P型三通阀还须开通10号风门将自动卡具与三通阀下体连接卡紧。2.5.H阀手把置三位。2.6.试验各型三通阀开通风门如下;L3型,GL3型三通阀: 2号、 3号、8号、 13号、14号、 15号、 16号、17 号风门。L2-A三通阀:2号、 3号、8号、 14号、15号、 16号、 17 号风门。P1型三通阀: 2号、 3号、7号、 14号,16 号风门。P2型三通阀: 2号、 3号、7号、 14号、15号、 16号、17 号风门。3.充气试验F阀手把置一位, K阀手把置八位,确认储风缸压力500kPa(5kgf/cm2)后,将 F阀手把移置二位,K阀手把移置一位。测定副风缸压力由0升至 220kPa(2.2kgf/cmL3型、GL3型三通阀: 8~ 12s。2)的时间应符合下列要求:L2— A型三通阀: 5~ 8s。P1型三通阀: 22~ 27s。P2型三通阀: 21~ 29s。1 4.漏泄试验4.1.紧急制动位漏泄试验F阀手把置二位。K阀手把置一位,待制动管与副风缸的压力均达到500kPa(5kgf/ cm2)2 后将 K阀手把自一位移至八位往复 2、3次后置于八位,待制动缸压力上升后,试验以下内容:4.1.1.紧急制动位滑阀与座的漏泄在三通阀排气口涂肥皂水。如有漏泄,用漏泄测定器测定,水面由第二格上升至第三格的时间不得少于 20s。4.1.2.安全阀座的漏泄在安全阀座上涂肥皂水。如有漏泄,则 5s内肥皂泡直径不得大于25mm。4.1.3.止回阀的漏泄关闭 2号、 3号风门。测定制动缸的压力下降值10s内不得大于30kPa(0.3kgf/ cm )。2试完后开通2号, 3 号风门。4.1.4.三通阀阀体及各结合部的漏泄堵塞三通阀排气口。将 K阀手把移至一位。在三通阀阀体各结合部涂肥皂水,均不得有漏泄。试完后将堵排气口的堵取下。4.1.5.GL3型三通阀放风活塞的漏泄开通 6号风门。待制动缸与副风缸的压力均降至 350kPa(3.5kgf/ cm2)时关闭6号, 2号,3号风门。测定制动缸压力下降值 20s内不得大于10kPa(0.1kgf/cm2)。4.2.缓解位漏泄试验4.2.1.缓解位滑阀与座的漏泄F阀手把置二位。K阀手把置一位,待制动管与副风缸的压力均达到500kPa(5kgf/cm )2后将 K阀手把移置五位,三通阀发生制动作用后,将 K阀手把移置一位。开通4 号风门,待制动缸压力排净后,关闭 3号风门,在三通阀排气口涂肥皂水。如有漏泄,用漏泄测定器测定,水面由第二格上升至第三格的时间不得少于 10s(P型三通阀不得少于20s)。试完后关闭4号风门。开通 3 号风门。4.2.2.GL3型三通阀的紧急放风孔漏泄堵塞三通阀排气口,将 K漏手把移至一位,GL3型三通阀的紧急放风孔处浸水(用盛水盒)试验。不得漏泄。试完后将堵排气口的堵取下。4.3.紧急阀漏泄试验F阀手把置二位。K阀手把置一位,待制动管与副风缸的压力均达到500kPa(5kgf/ cm2)后:K阀手把移置三位,F阀手把移置一位,待副风缸与制动管压力减至 380kPa(3.8kgf/2)时F阀手把移置二位;cm3 K阀手把移置五位,待制动管压力减至 280kPa(2.8kgf/ cm)时K阀手把移置三位;2开通6 号风门。测定制动管压力若随同制动缸压力共同徐徐下降,则为紧急阀漏泄。试完后关闭 6 号风门。4.4.制动保压位漏泄试验及节制阀漏泄试验F阀手把置二位。 K阀手把置一位,待制动管与副风缸的压力均达到500kPa(5kgf/ cm)后将 K2阀手把移置四位或五位,待制动缸压力上升至 200kPa(2kgf/ cm)时

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