文本描述
提升良率、降低報廢率專案 报告人:袁志鹏 組長:武翠俠 輔導員:戴輝雄 記錄:王晴 IPQC:
衛雪
鐘波
生技组:
萬杰
(課長)
張春洋
譚文杰
營業:
楊樺
研發:
蔡石年
(副理)
下料段:
季磊
(課長)
彥丙亞
陳建凱
包裝段:
鄭維林
(課長)
周景連
崔兆艷
我們的口號就是: 聚集所有能量,
趕走所有不良! 1.提升良品率
2.降低報廢率
活動日期:
2014/02/01-2014/03/31 活動主題 本表流程:組長填表 → 輔導員→責任者→事業部推行小組 表示计划線
表示實施線(本表为日常執行之實況)
提升良率、降低報廢率專案時程計劃表 資料來源:下料段及包裝段良率統計表單 制程良品率日趋势图 現況把握一 S068良品率統計明細 制程报废率日趋势图 現況把握二 我們從上述可以看出,此机種的不良率太高,基本上10%左右。 2月份下料段及包裝段不良缺點柏拉图 (資料來源:報廢申請單) 現況把握三 我們將下料段不良缺點以柏拉圖形式分析得出:變形,壓傷,生技調模. 為前三大不良, 是本期立案持续改善之重点 1.從上述對近半個月的統計來看,良品率只有在90%,報廢率在10.11%(2月4日至2月15日平均值),我們的挑戰性很大,現狀良品率在90%,我們先制訂必达目标95%,終極目標97%以上。
2.下料的报废率在10.11%,我們先制訂达标目標5%,終極目標3%以下。 選題理由 提升下料段良率本期必達93%終極目標挑戰97%以上 目標訂定(一) 目標訂定(二) 降低报废率.(报废率:必达7%,終極目標挑战3%以下) 原因分析-鱼骨图 變形 人員 設備 材料 環境 新員工較多,作業手法經驗不足 作業人員教育訓練不足 模具不脫料,導致拉料變形 人員操作不规范
未按SOP執行 方法 品檢員品質意識不足 產品重疊放置
1.設備(負責人:萬杰):成型折彎彈簧力度不夠,現在用黃色的輕荷重,模具脫料不順,導致會有拉料變形。
2.人員(負責人:季磊):作業人員新員工較多,作業手法經驗不足,品檢員巡檢力度不夠,品質意識不足。
3.方法(負責人:季磊):人員操作不规范,未按SOP執行,產品有重疊的現象,導致變形。 變形原因分析總結 變形真因证实 模具反折工站 模具反折工站 成品反折處變形 成品反折處變形 變形真因证实 產品堆疊 產品堆疊 產品卡鉤壓至變形 產品卡鉤壓至變形 對策實施 標准化 效果確認 對策實施
由技術單位更換模具反折處彈簧,增強彈簧力度(由黃色的輕荷重更換為綠色的重荷重彈簧 ),使模具順利脫料,減少變形現象 改善項目 設備:
彈簧彈性不夠,模具脫料不順,導致有拉料變形。 1.設備(模具)調整後的效果 人員:
新員工較多,作業手法經驗不足
品檢員巡檢力度不夠,品質意識不足。
對策實施 標准化 效果確認 對策實施
由專人對新員工進行教育訓練培訓
白班:武翠俠
晚班:武翠俠
巡檢員增加檢驗力度
改善項目 品檢員(白班:鐘波 夜班:衛雪)巡查力度增加:外觀檢驗由原來的5PCS/1H,加嚴到5PCS/0.5H。 2.作業人員手法調整後的效果 方法:
人員操作方法不規范,未依SOP作業。 對策實施 標准化 效果確認 對策實施
依每天各班不良率多少進行獎懲相關人員
改善項目 單個不良現象不良數連續高達300PCS以上,人員進行懲處。 變形初步效果驗証結果 綠點機種檢驗標准 教育訓練簽到表 對策擬定與實施
技術單位將模具改善,
增強彈簧力度,反折
工站順利脫料
品檢員LQC加嚴檢驗,由
5PCS/H加嚴5PCS/0.5H
PQC及FQC加嚴檢驗,由
Ⅱ級檢驗加嚴到Ⅲ級檢驗。 原因分析-鱼骨图 壓傷刮傷 人員 設備 材料 環境 作業人員品質意識不足,宣導不夠 新人教育訓練不夠 輸送帶損壞。 人員操作不规范
未按SOP持續作業 方法 空氣有灰塵,落到模具或原料表面 模具跳料 人力不足
壓傷:
1.沖壓時間過長模具沖頭會鈍化,鈍化後的沖頭再進行沖孔及切邊時會導致有細屑隨沖頭一起帶出,會出現在不同的位置,廢屑未及時清除掉,而連續模會不斷的沖壓,導致廢屑與下一工程料片壓在一起,造成點傷。
刮傷:
1.由於現場輸送帶損壞,產品無法單PCS勻速流入下一工站,采用硬紙板來輸送產品到全檢桌上,有的產品直接從硬紙板上直接滑下來,產品與紙板磨擦導致刮傷,作業員未能及時將產品擺到淬盤內,產品重壘相互磨擦,導致刮傷,
2.清洗段作業人員手法不正確認,單手拿2PCS以上,產品互相磨擦導致刮傷。 變形原因分析總結